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機(jī)車內(nèi)燃新技術(shù)論文(2)

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機(jī)車內(nèi)燃新技術(shù)論文

  機(jī)車內(nèi)燃新技術(shù)論文篇二

  內(nèi)燃機(jī)車機(jī)故消除實(shí)用技術(shù)的研究與應(yīng)用

  摘 要:針對(duì)內(nèi)燃機(jī)車產(chǎn)生的某些機(jī)故和原始的技術(shù)缺陷,深入研究了相關(guān)部分的結(jié)構(gòu)原理,剖析了機(jī)故的根本原因和技術(shù)缺陷的危害所在,提出并實(shí)施了消除機(jī)故和彌補(bǔ)技術(shù)缺陷的實(shí)用技術(shù)方案。實(shí)踐證明,一些可行的實(shí)用對(duì)策在內(nèi)燃機(jī)車維修改造中顯的尤為重要,破解了消除機(jī)故的某些困惑,為機(jī)車安全運(yùn)行創(chuàng)造了良好的技術(shù)條件。

  關(guān)鍵詞:內(nèi)燃機(jī)車 機(jī)故 技術(shù)缺陷 研究論證 實(shí)用對(duì)策

  1 引言

  包神鐵路地處資源富集的陜西和內(nèi)蒙古兩省區(qū),主要承擔(dān)煤炭運(yùn)輸,兼營(yíng)地方其它物資和旅客運(yùn)輸。包神鐵路開通運(yùn)營(yíng)二十多年來,緊跟全國(guó)及神華集團(tuán)改革開放和經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展步伐,牽引動(dòng)力于2001年由蒸汽機(jī)車徹底轉(zhuǎn)型為內(nèi)燃機(jī)車,2010年電氣化鐵路開通,進(jìn)入了內(nèi)燃和電力機(jī)車混合牽引動(dòng)力新階段,年運(yùn)量由運(yùn)營(yíng)初期的幾百萬噸上升到現(xiàn)在的1.4億多噸。受運(yùn)量逐年遞增、內(nèi)燃機(jī)車超負(fù)荷超期服役和電氣化鐵路開通等多種因素的影響,危及鐵路行車安全和困擾機(jī)車正常修理的機(jī)故屢次發(fā)生,從而對(duì)內(nèi)燃機(jī)車的綜合技術(shù)性能提出了新的更高的標(biāo)準(zhǔn)要求。通過采取某種科學(xué)、簡(jiǎn)單、有效的方式,減少內(nèi)燃機(jī)車機(jī)故和潛在的安全隱患,滿足機(jī)車安全運(yùn)用對(duì)技術(shù)條件的要求,降低機(jī)車檢修成本和檢修勞動(dòng)強(qiáng)度,對(duì)于機(jī)務(wù)段檢修系統(tǒng)來說意義重大。

  2 研究背景

  包神鐵路配屬的是DF4B、GKD3型內(nèi)燃機(jī)車和客運(yùn)內(nèi)燃液力動(dòng)車組。從歷次的機(jī)故和小輔修情況得知,DF4B型機(jī)車牽引電機(jī)通風(fēng)機(jī)葉輪破損、DF4B型機(jī)車油水溫度偏高、GKD3型機(jī)車?yán)鋮s水泵水封漏水、7667與7668機(jī)車靜液壓馬達(dá)軸承破損、客運(yùn)內(nèi)燃液力動(dòng)車組玻璃電氣傳動(dòng)裝置電機(jī)燒損屬慣性故障,不但對(duì)機(jī)車的安全正常運(yùn)用造成影響,而且還增加了檢修成本和無謂的勞動(dòng)付出。電氣化鐵路開通后,由于25kv高壓接觸網(wǎng)危險(xiǎn)源的存在,絕對(duì)禁止登車頂作業(yè),必須增設(shè)內(nèi)燃機(jī)車補(bǔ)水系統(tǒng)。通過對(duì)機(jī)車相關(guān)部分結(jié)構(gòu)原理的科學(xué)分析研究,認(rèn)為采取實(shí)用的科學(xué)維修和技術(shù)改造手段,改變?cè)械木S修方式和關(guān)鍵技術(shù)要素,是有效解決問題的最佳選擇。

  3 研究與應(yīng)用

  3.1 DF4B型機(jī)車牽引電機(jī)通風(fēng)機(jī)葉輪破損

  2001年內(nèi)燃機(jī)車取代蒸汽機(jī)車后,DF4B型機(jī)車全部承擔(dān)大交路牽引任務(wù),牽引電機(jī)通風(fēng)機(jī)葉輪長(zhǎng)時(shí)間處于高轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。由于機(jī)械振動(dòng)、轉(zhuǎn)速頻繁變化、拆裝磕碰和機(jī)械疲勞等原因,葉輪葉片自然會(huì)產(chǎn)生局部微型裂紋,并將逐步延伸,從而使葉輪葉片連接強(qiáng)度逐步降低,在高轉(zhuǎn)速離心力的作用下,葉輪葉片撕裂變形,最后造成葉輪和通風(fēng)罩卡死、通風(fēng)機(jī)尼龍繩鉸斷、機(jī)車無法運(yùn)用的嚴(yán)重后果。包神鐵路公司現(xiàn)有DF4B型機(jī)車三十多臺(tái),2005~2007年產(chǎn)生5起葉輪破損機(jī)故,且呈現(xiàn)遞增態(tài)勢(shì)。對(duì)破損葉輪檢查發(fā)現(xiàn),裂紋痕跡都在葉輪葉片根部鉚釘連接處,這是因?yàn)槿~片根部承擔(dān)著整個(gè)葉片的離心力和振動(dòng)力。按照中、小修段修規(guī)程的要求,通風(fēng)機(jī)葉輪拆卸清理干凈后,用肉眼檢查確認(rèn)葉輪葉片是否有裂紋。實(shí)踐證明,在過去幾年的定期檢修中,只發(fā)現(xiàn)個(gè)別幾個(gè)葉輪葉片有明顯裂紋,絕大部分微型裂紋用肉眼根本就看不出來,無疑給機(jī)車的正常運(yùn)用留下了潛在的安全隱患。針對(duì)上述情況,經(jīng)過綜合分析研究,對(duì)通風(fēng)機(jī)葉輪葉片實(shí)施了磁粉探傷的技術(shù)舉措,發(fā)現(xiàn)有裂紋的必須更換。具體做法是:(1)奇數(shù)小修時(shí)對(duì)前通風(fēng)機(jī)葉輪探傷。(2)偶數(shù)小修時(shí)對(duì)后通風(fēng)機(jī)葉輪探傷。(3)中修時(shí)對(duì)前、后通風(fēng)機(jī)葉輪探傷。據(jù)統(tǒng)計(jì),2008年以來,共探傷葉輪497個(gè),發(fā)現(xiàn)有裂紋的148個(gè),及時(shí)進(jìn)行了更換檢修,徹底避免了因葉輪破損而造成的機(jī)故救援,確保了機(jī)車的安全正常運(yùn)用。

  3.2 DF4B型機(jī)車油水溫度偏高

  “防暑降溫”是人們多年來用以保護(hù)身體和防止發(fā)生意外的重要舉措。內(nèi)燃機(jī)車和人的身體一樣,也需要“防暑降溫”的有效手段來保護(hù)。進(jìn)入炎熱的酷暑夏季,由于環(huán)境溫度的明顯升高,對(duì)大交路、大功率的DF4B型內(nèi)燃機(jī)車來說,很容易產(chǎn)生油水溫度偏高甚至卸載或停機(jī)慣性故障,對(duì)鐵路安全運(yùn)輸構(gòu)成了一定的危險(xiǎn)。

  在北方高原地區(qū),按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,內(nèi)燃機(jī)車?yán)硐牍ぷ鞯挠退疁囟葹?5~75℃,極限工作溫度為88℃。若油水溫度偏高,會(huì)導(dǎo)致機(jī)油粘度、機(jī)油壓力和柴油機(jī)組零部件機(jī)械性能同步下降,從而造成各摩擦副的非正常磨損,最終導(dǎo)致柴油機(jī)組經(jīng)濟(jì)性和使用壽命下降。

  高低溫冷卻水系統(tǒng)和靜液壓系統(tǒng)的根本任務(wù)就是保證柴油機(jī)組和潤(rùn)滑機(jī)油得到合適的冷卻,以取得柴油機(jī)組的綜合最佳效益。

  當(dāng)某臺(tái)機(jī)車產(chǎn)生油水溫度偏高故障時(shí),應(yīng)該采取以下科學(xué)有效的簡(jiǎn)單實(shí)用辦法加以消除。

  (1)在油水溫度分別為65℃和75℃,柴油機(jī)轉(zhuǎn)速為1000 r/min的情況下,確認(rèn)高低溫冷卻風(fēng)扇是否達(dá)到滿轉(zhuǎn)。確認(rèn)前必須要把冷卻單節(jié)V型架的兩個(gè)底門關(guān)好,把機(jī)械冷卻間兩側(cè)的手動(dòng)百葉窗打開。若機(jī)械冷卻間頂百葉處于垂直狀態(tài),說明冷卻風(fēng)扇已經(jīng)達(dá)到滿轉(zhuǎn),靜液壓傳動(dòng)系統(tǒng)正常;反之,冷卻風(fēng)扇沒有達(dá)到滿轉(zhuǎn),造成散熱效果差、油水溫度高。一般來說,檢修或更換溫控閥、安全閥即可。否則要校驗(yàn)靜液壓泵或馬達(dá)的容積效率,94%以下必須更換。

  (2)在確認(rèn)排凈高低溫冷卻水系統(tǒng)冷卻單節(jié)空氣的前提下,當(dāng)機(jī)車油水溫度為65℃左右時(shí),用手摸或用點(diǎn)溫計(jì)檢測(cè)高低溫冷卻單節(jié)的溫度,若冷卻單節(jié)之間的溫差較大,說明溫度較高的冷卻單節(jié)屬正常,溫度較低的冷卻單節(jié)屬不正常,應(yīng)及時(shí)更換。更換下來的冷卻單節(jié)進(jìn)行酸洗處理或報(bào)廢。若所有冷卻單節(jié)的溫度均偏低,則說明水系統(tǒng)流量較低,一般來說是因?yàn)槟嬷归y經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間使用后“犯卡不靈活” 所致,必須馬上檢修或更換。

  (3)在炎熱季節(jié),若不拆除機(jī)械冷卻間自動(dòng)百葉窗空氣濾芯,會(huì)明顯減少通過所有高低溫冷卻單節(jié)上部的進(jìn)風(fēng)量,從而導(dǎo)致散熱效果差、油水溫度高。因此進(jìn)入夏季后,必須要拆除機(jī)械冷卻間自動(dòng)百葉窗空氣濾芯,同時(shí)手動(dòng)側(cè)百葉要處于常開狀態(tài),冷卻單節(jié)V型架的兩個(gè)底門要處于常閉狀態(tài),使冷卻單節(jié)整體處在良好的通風(fēng)狀態(tài),確保冷卻水和潤(rùn)滑機(jī)油溫度正常。   (4)若冷卻單節(jié)外表較臟、灰塵較多,則要在冷卻風(fēng)扇轉(zhuǎn)速最高、通過冷卻單節(jié)的風(fēng)流量最大時(shí),用500KPa左右的壓縮空氣對(duì)所有冷卻單節(jié)進(jìn)行徹底的“吹風(fēng)”處理,或用壓力清洗液對(duì)所有冷卻單節(jié)進(jìn)行徹底的“沖洗”處理。這樣會(huì)明顯提高散熱效率,有效降低油水溫度。

  (5)在機(jī)車運(yùn)用中應(yīng)注意熱交換器的冷卻效果。如果冬季機(jī)油溫度經(jīng)常高于80℃,夏季機(jī)油溫度經(jīng)常高于85℃時(shí),應(yīng)更換新品或解體檢查修理。

  據(jù)統(tǒng)計(jì),只有個(gè)別機(jī)車存在冷卻風(fēng)扇未達(dá)到滿轉(zhuǎn)、水系統(tǒng)流量較低、冷卻單節(jié)或熱交換器不合格的情況,95%以上的機(jī)車油水溫度偏高故障,都是通過加強(qiáng)冷卻單節(jié)通風(fēng)或清除冷卻單節(jié)灰塵污垢的辦法來消除的,“防暑降溫”效果顯著,保證了機(jī)車的安全正常運(yùn)用。

  3.3 GKD3型機(jī)車?yán)鋮s水泵水封漏水

  GKD3型機(jī)車?yán)鋮s水泵水封漏水屬頻發(fā)慣性故障,不但在檢修中造成一定的材料浪費(fèi)和無謂的勞動(dòng)付出,而且還嚴(yán)重影響了調(diào)車作業(yè)和鐵路正常運(yùn)輸。

  針對(duì)上述情況,我們對(duì)水泵水封密封機(jī)理進(jìn)行了全面分析研究。水泵水封由動(dòng)環(huán)、靜環(huán)和圓彈簧組成,動(dòng)環(huán)與靜環(huán)間的軸向壓力大小直接影響水封的密封性能。原水封彈簧自由高度為22mm,組裝后的工作高度為16mm,動(dòng)環(huán)與靜環(huán)間的軸向壓力為17N。經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)用后,彈簧彈力發(fā)生疲勞性衰減,動(dòng)環(huán)與靜環(huán)間的軸向壓力下降到17N以下時(shí),就可能導(dǎo)致水封漏水。通過以上分析,若不改變水封動(dòng)靜環(huán)和彈簧外徑與簧徑,而適當(dāng)增加彈簧自由高度,提高水封動(dòng)靜環(huán)間的軸向壓力,是實(shí)現(xiàn)水泵良好密封性能的最有效途徑。我們選擇的彈簧自由高度為36mm,按照原來16mm的彈簧工作高度順利組裝后,動(dòng)靜環(huán)間的軸向壓力達(dá)到了33N,較以前增加16N,大大提高了冷卻水泵的密封可靠性。

  GKD3型機(jī)車?yán)鋮s水泵原水封三個(gè)月左右就產(chǎn)生漏水故障,技改后可確保兩年以上正常使用,彌補(bǔ)了機(jī)車廠的設(shè)計(jì)制造缺陷。包神鐵路公司現(xiàn)有6臺(tái)GKD3型機(jī)車,全年可減少更換水泵水封48次左右,不但能確保機(jī)車調(diào)車作業(yè)和鐵路運(yùn)輸正常進(jìn)行,有效減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且還能節(jié)約綜合檢修費(fèi)用三萬多元。

  3.4 7667、7668機(jī)車靜液壓馬達(dá)軸承破損

  靜液壓系統(tǒng)是DF4B型機(jī)車的重要組成部分,是確保柴油機(jī)安全正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要環(huán)節(jié)。針對(duì)7667、7668內(nèi)燃機(jī)車靜液壓馬達(dá)在較短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生有異音或轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活的慣性故障,我們進(jìn)行了全面細(xì)致的分析研究,確認(rèn)靜液壓馬達(dá)軸承潤(rùn)滑不良是造成故障的根本原因。

  靜液壓馬達(dá)各部的潤(rùn)滑是依靠自身柱塞和配流盤鏡面的泄漏油來完成的。軸承的潤(rùn)滑途徑是配流盤鏡面泄漏油經(jīng)芯軸和主軸φ4mm細(xì)長(zhǎng)小孔后,流入前泵體內(nèi)對(duì)其潤(rùn)滑,再經(jīng)回油位排回靜液壓油箱。7667、7668內(nèi)燃機(jī)車原有的靜液壓馬達(dá)回油位設(shè)在下面的后泵體上,而三盤軸承是裝在其上面的前泵體內(nèi),最上面的軸承高出回油位270mm。由于泄漏滑油的壓力和流量都很小,滑油面高出回油位只有190mm。由此得出結(jié)論:最上面的軸承高出滑油面80mm,造成軸承潤(rùn)滑不良甚至處于干磨狀態(tài),軸承內(nèi)外圈滾道及滾珠達(dá)到了點(diǎn)蝕剝離的程度。對(duì)此,我們采取提高馬達(dá)潤(rùn)滑油回油位的技術(shù)改造方案,把回油位從下面的后泵體改移到上面的前泵體上,較原來的位置提高230mm,使前泵體內(nèi)的所有軸承處于滿容積油浴潤(rùn)滑狀態(tài),從而徹底解決了馬達(dá)軸承潤(rùn)滑不良、使用壽命短的問題,達(dá)到機(jī)車安全運(yùn)用和降低檢修成本的目的。圖1為靜液壓馬達(dá)潤(rùn)滑油回油位技改示意圖。

  圖1 靜液壓馬達(dá)潤(rùn)滑油回油位技改示意圖

  1-技改前潤(rùn)滑油回油位;2-馬達(dá)進(jìn)油口;3-馬達(dá)回油口;4馬達(dá)后泵體;

  5-軸承;6-技改后潤(rùn)滑油回油位;7馬達(dá)前泵體;

  8-馬達(dá)安裝支架;9-冷卻風(fēng)扇。

  7667、7668機(jī)車靜液壓馬達(dá)潤(rùn)滑油回油位技改后效果良好,徹底消除了兩臺(tái)機(jī)車靜液壓馬達(dá)的慣性故障,彌補(bǔ)了機(jī)車廠的設(shè)計(jì)制造缺陷,每年可節(jié)約綜合檢修費(fèi)用八萬多元,為機(jī)車正常運(yùn)用創(chuàng)造了技術(shù)條件。

  3.5 液力動(dòng)車組玻璃電氣傳動(dòng)裝置電機(jī)燒損

  液力動(dòng)車組玻璃的上下移動(dòng)原以電機(jī)為動(dòng)力源,通過鏈輪鏈條傳動(dòng)的方式來實(shí)現(xiàn),多次產(chǎn)生電機(jī)燒損機(jī)故,給檢修帶來了很大的麻煩。驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)為ZD2730(QDSF160B),是免維護(hù)永磁性直流電機(jī),現(xiàn)沒有專門制造廠家。若委外檢修燒損的電機(jī),一是不能保證檢修進(jìn)度,二是需支付很高的檢修費(fèi)用,三是修復(fù)后仍然存在電機(jī)燒損的可能。經(jīng)全面綜合分析比較,從經(jīng)濟(jì)實(shí)用和安全可靠角度出發(fā),我們選擇在原有傳動(dòng)裝置的基礎(chǔ)上,實(shí)施了手動(dòng)取代電動(dòng)的技術(shù)改造方案??紤]到安裝空間特別狹小的實(shí)際情況,為確保傳動(dòng)精度和強(qiáng)度,將鏈輪與新加工的細(xì)小手柄傳動(dòng)軸采用過渡配合后再進(jìn)行焊接的形式連在一起,用雙螺母防松的方式調(diào)整小鏈輪側(cè)面間隙,實(shí)現(xiàn)鏈輪與手柄傳動(dòng)軸的軸向定位。手柄與傳動(dòng)軸采用了雙開口銷的連接方式,玻璃上下定位采取了螺旋固定自鎖的方式。受傳動(dòng)軸與手柄的影響,側(cè)壁電暖氣采用了向下移動(dòng)的方式。

  經(jīng)過機(jī)加工、焊接、調(diào)整、修理和組裝程序后,對(duì)動(dòng)車4012A端側(cè)窗玻璃升降傳動(dòng)裝置進(jìn)行了反復(fù)試驗(yàn),玻璃升降靈活自如,上下定位穩(wěn)定可靠,徹底消除了原設(shè)計(jì)電氣傳動(dòng)裝置驅(qū)動(dòng)電機(jī)燒損的機(jī)故,為以后的機(jī)車檢修奠定了良好的基礎(chǔ)。

  3.6 增設(shè)內(nèi)燃機(jī)車補(bǔ)水系統(tǒng)

  內(nèi)燃機(jī)車原設(shè)計(jì)的補(bǔ)水方式是靠人把水桶抬到車頂上,打開膨脹水箱透氣孔蓋后,將水補(bǔ)入機(jī)車水系統(tǒng)。在電氣化鐵路,由于 25kv高壓接觸網(wǎng)危險(xiǎn)源的存在,若機(jī)車乘務(wù)員還象以前那樣登上車頂補(bǔ)水,會(huì)產(chǎn)生非常致命的危險(xiǎn)。對(duì)此,我們決定增設(shè)內(nèi)燃機(jī)車補(bǔ)水系統(tǒng),絕對(duì)禁止機(jī)車乘務(wù)員登車頂補(bǔ)水。若設(shè)置獨(dú)立的補(bǔ)水系統(tǒng),必須要重新安裝水泵、管路系統(tǒng)、電器線路及控制裝置,不但造成很大的材料和人工浪費(fèi),而且由于地方狹窄,還給安裝造成了很大的困難。為了簡(jiǎn)單有效地實(shí)現(xiàn)補(bǔ)水,我們實(shí)施了利用預(yù)熱鍋爐水系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)水的技術(shù)方案,通過在預(yù)熱鍋爐循環(huán)水泵吸水口和高低溫水管閥門之間加裝一個(gè)帶閥門的補(bǔ)水支管,啟動(dòng)循環(huán)水泵進(jìn)行補(bǔ)水。補(bǔ)水時(shí),高低溫水系統(tǒng)通往預(yù)熱鍋爐循環(huán)水泵的管路閥門必須在關(guān)閉狀態(tài),預(yù)熱鍋爐通往高低溫水系統(tǒng)的管路閥門必須在打開狀態(tài)。操作時(shí)先把補(bǔ)水軟管插入水桶,然后閉合循環(huán)水泵開關(guān)使其運(yùn)轉(zhuǎn),擰開補(bǔ)水閥門進(jìn)行補(bǔ)水。補(bǔ)水完畢后,首先將補(bǔ)水閥門關(guān)閉,然后再斷開循環(huán)水泵開關(guān)使其停止運(yùn)轉(zhuǎn)。圖2為內(nèi)燃機(jī)車補(bǔ)水系統(tǒng)示意圖。

  圖2 內(nèi)燃機(jī)車補(bǔ)水系統(tǒng)示意圖

  1-膨脹水箱;2-低溫進(jìn)水閥;3-高溫進(jìn)水閥;4-柴油機(jī)低溫水系統(tǒng);

  5-低溫出水閥;6-循環(huán)水泵;7-預(yù)熱鍋爐;8-補(bǔ)水閥;9-補(bǔ)水桶;

  10-柴油機(jī)高溫水系統(tǒng);11-高溫出水閥。

  通過實(shí)施上述技術(shù)方案,圓滿地達(dá)到了內(nèi)燃機(jī)車安全補(bǔ)水的目的。該方案結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,實(shí)用可靠,費(fèi)用很低,包神鐵路公司所有內(nèi)燃機(jī)車增設(shè)補(bǔ)水系統(tǒng)的綜合費(fèi)用僅為2.4萬元。

  4 結(jié)論

  經(jīng)過對(duì)內(nèi)燃機(jī)車機(jī)故消除實(shí)用技術(shù)的可行性研究,找到了解決問題的科學(xué)依據(jù)和新途徑。實(shí)踐證明,一些簡(jiǎn)單實(shí)用技術(shù)的有效應(yīng)用,在消除機(jī)故和技改中發(fā)揮了重要的作用,提高了內(nèi)燃機(jī)車的安全系數(shù),降低了機(jī)車檢修成本,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,有較大的實(shí)用價(jià)值和推廣應(yīng)用空間。

  參考文獻(xiàn)

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  [3]徐芳春. 東風(fēng)4B型內(nèi)燃機(jī)車.遼寧:大連理工大學(xué)出版社,1996.

  作者簡(jiǎn)介:王景海(1970―),內(nèi)蒙古通遼人,工程師。

  
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