礦井火災(zāi)事故案例
礦井火災(zāi)事故嚴(yán)重影響著礦井安全生產(chǎn)作業(yè),造成了大量人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。以下是學(xué)習(xí)啦小編分享給大家的關(guān)于礦井火災(zāi)事故案例,歡迎大家前來(lái)觀看!
礦井火災(zāi)事故案例篇1
5月8日早7時(shí),建井處安裝隊(duì)一段副段長(zhǎng)剛某主持班前會(huì),布置了當(dāng)天工作任務(wù)和安全注意事項(xiàng),7時(shí)10分開(kāi)始入井。鉗工組長(zhǎng)劉某等6人負(fù)責(zé)加固第二部膠帶機(jī)頭,他們來(lái)到井下第一部膠帶機(jī)與第二部膠帶機(jī)搭接處的作業(yè)地點(diǎn)后,6人作了分工:王某、郭某處理第一、第二驅(qū)動(dòng)裝置減速機(jī)的油窗;組長(zhǎng)劉某和張某劃線;電鉗工趙某用電焊加固機(jī)頭運(yùn)輸架,電鉗工張某用風(fēng)焊切割鋼板。當(dāng)切割完12塊鋼板時(shí),11點(diǎn)開(kāi)始吃午飯。30分鐘后繼續(xù)施工。張某割掉機(jī)頭大角之后,將風(fēng)焊遞給趙某割鋼板。趙割了大約200mm,張?zhí)岢鰮Q趙,趙剛站起來(lái),就發(fā)現(xiàn)平臺(tái)下殘留的膠末、膠帶條起火。正在一旁干活的張某先用木板,接著用沙箱的砂子滅火,趙想用滅火器,但不會(huì)用沒(méi)有打開(kāi)。這時(shí)組長(zhǎng)劉某、張某用木板撲打,火勢(shì)越來(lái)越大。他們感到喘不出氣,便撤向7.6m絞車處,遇到礦方2名工人,這2名工人馬上給井調(diào)度室匯報(bào),隨即這6名工人由二水平主運(yùn)道撤離現(xiàn)場(chǎng)并由副井升井。
火勢(shì)蔓延產(chǎn)生的火風(fēng)壓波及到井下二水平生產(chǎn)采區(qū)和三水平井底、地面主控室,死亡80人(其中包括救災(zāi)指揮的礦總工程師、機(jī)電副總工程師和9名救護(hù)隊(duì)員),傷23人。
礦調(diào)度室接到災(zāi)情報(bào)告后,局礦開(kāi)始事故搶救,調(diào)動(dòng)8個(gè)救護(hù)小隊(duì)入井探查,引導(dǎo)人員撤離。事故當(dāng)天的17時(shí)左右,除遇難人員外,其余人員安全升井。5月11日,殘火全部撲滅。
礦井火災(zāi)事故案例篇2
1989年8月,開(kāi)拓區(qū)為加快南一采區(qū)北側(cè)401工作面由掘進(jìn)三隊(duì)施工的回風(fēng)順槽和掘進(jìn)五隊(duì)施工的運(yùn)輸順槽的速度,決定開(kāi)拓區(qū)機(jī)電隊(duì)在運(yùn)輸順槽安裝一條420米的膠帶輸送機(jī),代替礦車運(yùn)輸。8月23日白班安裝完畢,在調(diào)試運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中拉緊裝置的5千瓦電機(jī)燒毀。膠帶輸送機(jī)啟動(dòng)后電機(jī)轉(zhuǎn),膠帶輸送機(jī)松馳,打滑,不能運(yùn)轉(zhuǎn)。8月23日午后四點(diǎn)班,開(kāi)拓區(qū)派機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)帶一名電工、兩名鉗工,拿5噸的鏈?zhǔn)狡鹬貦C(jī)前去處理,在調(diào)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)膠帶輸送機(jī)過(guò)長(zhǎng)割斷四米,然后用5噸起重機(jī)代替拉緊裝置,在試運(yùn)轉(zhuǎn)中仍然發(fā)現(xiàn)膠帶輸送機(jī)有些長(zhǎng),因?yàn)闆](méi)有膠帶輸送機(jī)卡子,叫零點(diǎn)班處理。隊(duì)長(zhǎng)、電鉗工于18時(shí)30分升井。19時(shí)左右掘進(jìn)三隊(duì)施工的回風(fēng)順槽放完炮出貨打點(diǎn)(信號(hào)),要求開(kāi)動(dòng)膠帶輸送機(jī),膠帶輸送機(jī)司機(jī)邢××聽(tīng)點(diǎn)后開(kāi)動(dòng)膠帶輸送機(jī),邢不顧運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常,又沒(méi)停止膠帶輸送機(jī)運(yùn)輸,開(kāi)動(dòng)膠帶輸送機(jī)于19時(shí)10分擅自脫離重要生產(chǎn)崗位,提前升井。膠帶輸送機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中由于膠帶輸送機(jī)松馳,5噸起重機(jī)實(shí)際上拉力不夠,膠帶輸送機(jī)頭主動(dòng)輪旋轉(zhuǎn)而膠帶輸送機(jī)長(zhǎng)松弛、打滑、高速磨擦固定點(diǎn)致使膠帶輸送機(jī)起火;由于前后800米無(wú)人,失掉了及時(shí)發(fā)現(xiàn)和積極撲救火災(zāi)的機(jī)會(huì)。當(dāng)掘進(jìn)三隊(duì)工人劉××和張×被煙熏后升井匯報(bào)已經(jīng)是21時(shí)。局調(diào)度22時(shí)17分接到匯報(bào)并通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),主管生產(chǎn)的副局長(zhǎng)、總工程師、安監(jiān)局長(zhǎng)以及局救護(hù)隊(duì)于22時(shí)43分最先趕到礦,并立即同安監(jiān)處長(zhǎng)、掘進(jìn)副總于23時(shí)趕到井下現(xiàn)場(chǎng),組織積極搶救,而火勢(shì)迅猛、越來(lái)越大,很快地將膠帶輸送機(jī)和巷道剎幫剎頂?shù)哪緱U以及巷道周圍煤壁燃著,火焰熾烈似如爐膛,大量的濃煙有害氣體高溫使400米深處施工的15名工人死亡。
礦井火災(zāi)事故案例篇3
×年12月12日14時(shí)30分,某煤礦4322綜放面停采撤架期間上端頭發(fā)生一起煤炭自然發(fā)火事故。
該礦1975年開(kāi)始興建,1981年開(kāi)始商業(yè)生產(chǎn),其主采煤層為山西組第3層煤,平均厚度為8.29米,礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為300萬(wàn)噸/年。該礦屬低瓦斯礦井,3層煤具有煤塵爆炸危險(xiǎn),有自然發(fā)火傾向,自然發(fā)火期平均3-6個(gè)月。礦井采用立井開(kāi)拓方式,長(zhǎng)壁式采煤方法,綜采放頂煤采煤工藝。礦井通風(fēng)方式為兩翼對(duì)角式,主要通風(fēng)機(jī)工作方式為抽出式。
4322綜放面1999年11月開(kāi)始回采至2000年10月底采至設(shè)計(jì)停采線。為減少斷層損失煤量,依據(jù)4303綜放面過(guò)8m斷層的成功經(jīng)驗(yàn),礦研究將停采線向外延長(zhǎng)70m,推過(guò)王樓一號(hào)斷層(該斷層落差5m)。
在過(guò)斷層過(guò)程中和過(guò)聯(lián)絡(luò)巷(4322-2#聯(lián)絡(luò)巷和4324-2#聯(lián)絡(luò)巷)時(shí)頂板難以控制,冒頂頻繁,工作面壓力大、頂板破碎,普遍丟失頂煤,丟煤厚度最厚達(dá)5.9m。工作面沒(méi)提起刀來(lái),造成割底板進(jìn)入全巖,導(dǎo)致工作面推進(jìn)速度慢,特別從10月11日到11月20日41天只推進(jìn)了29.6m, 4322面被迫于11月20日在4322二號(hào)聯(lián)巷上停采。
12月12日13點(diǎn)10分支架后煤層自然發(fā)火,并快速發(fā)展,煙霧迅速蔓延,采取調(diào)壓措施仍不能將煙霧逼退,直接滅火無(wú)法進(jìn)行,13日2點(diǎn)決定封閉處理。
礦井火災(zāi)事故案例篇4
某礦井下變電室60開(kāi)關(guān)短路,由于短路電流過(guò)高,開(kāi)關(guān)被燒壞,而饋電開(kāi)關(guān)短路保護(hù)整定值過(guò)大,且漏電和欠壓保護(hù)的杠桿彈簧的固定螺母被扭松,起不到保護(hù)作用,不跳閘。連接饋電開(kāi)關(guān)和變壓器的低側(cè)電纜,變壓器內(nèi)部承受大電流,導(dǎo)致線圈燒壞,其中中相低壓引線與鐵芯發(fā)生電弧后,將上部低壓線圈和高壓線圈部分燒斷。同時(shí)高壓防爆開(kāi)關(guān)過(guò)流整定值過(guò)大,也未起作用。變壓器內(nèi)部溫度增高很快,油的膨脹和蒸發(fā),使壓力增加更快,溫度和壓力增加到一定程度,變壓器上蓋和外殼變形鼓肚,最后底部焊縫被觸開(kāi),高溫高壓油很快噴出,遇空氣即被引燃著火,并把變壓器附近的電纜引燃。變電所發(fā)生火災(zāi)后,由于該變電所兩個(gè)出口沒(méi)有防火門(mén),無(wú)法將火災(zāi)控制在變電室范圍內(nèi),導(dǎo)致災(zāi)害擴(kuò)大。
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