汽輪機技術(shù)論文
汽輪機技術(shù)論文
汽輪機是將蒸汽的能量轉(zhuǎn)換成為機械功的旋轉(zhuǎn)式動力機械。小編整理了汽輪機技術(shù)論文,歡迎閱讀!
汽輪機技術(shù)論文篇一
淺析汽輪機調(diào)試技術(shù)
摘要:在現(xiàn)今社會,隨著國家經(jīng)濟的不斷發(fā)展,汽輪機節(jié)能、高效、環(huán)保的優(yōu)點使其在企業(yè)籌建的機組中所占的比例越來越大。汽輪機的主要任務(wù)就是將高溫高壓蒸汽轉(zhuǎn)換成可用的電能,并通過抽汽提供煉油裝置各用戶不同溫度、壓力等級的蒸汽。本文主要闡述了汽輪機組主系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)在啟動調(diào)試運行時產(chǎn)生的各種問題,并根據(jù)具體的問題提出具體的調(diào)試方案。
關(guān)鍵詞:汽輪機調(diào)試技術(shù)問題解決
中圖分類號:TK26 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:
1、前言
近年來,伴隨著國家經(jīng)濟的發(fā)展,我國在社會以及經(jīng)濟的各個領(lǐng)域都取得了顯著的成果,尤其是在電力行業(yè)的成果格外突出。一般來說,工業(yè)、農(nóng)業(yè)的發(fā)展都與電力的運用有密切的聯(lián)系,電力已經(jīng)成為人們正常生活和生產(chǎn)最基礎(chǔ)的保證條件?;诋?dāng)前的這種電力發(fā)展形勢,對于汽輪機在試運過程中存在的缺陷進(jìn)行改進(jìn)和調(diào)試,并提出了具體的應(yīng)對措施,以便更好地促進(jìn)我國電力事業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,滿足人們?nèi)找嬖鲩L的需要,促進(jìn)我國經(jīng)濟又好又快的發(fā)展。
2、主機系統(tǒng)
2.1 做主汽門活動試驗時,活動電磁閥帶電但是主汽門未動作
在主汽門開啟的情況下,做主汽門活動試驗時,試驗電磁閥帶電,主汽門不活動;電磁閥帶電后閥體的活塞沒有動作會有如下原因:油路上的電磁閥后的回油節(jié)流孔堵塞或太小;也有可能是油動機活塞下部的高壓油與主汽門活動油路不通等等。檢查高壓主汽門活動電磁閥,將活動電磁閥拆除后,進(jìn)行試驗,將電磁閥接入臨時電源,發(fā)現(xiàn)電磁閥動作正常,排除活動電磁閥的問題,檢測油動機活塞下部的高壓油與主汽門活動油路,發(fā)現(xiàn)有一個制作工藝螺絲太長,堵住了一部分油管通流面積,經(jīng)處理后,進(jìn)行該主汽門活動試驗,主汽門關(guān)閉很慢,幾乎不動,不符合要求,在這種情況下,拆下控制高壓主汽門活動快慢的節(jié)流孔,節(jié)流孔為Φ0.6,與制造廠提供的圖紙相符,高壓油進(jìn)入油動機的節(jié)流孔實際為Φ0.6,與制造廠提供的圖紙一樣,這顯然設(shè)計不合理,進(jìn)入油動機的高壓油與進(jìn)行主汽門活動時泄出的油的流速一樣,那么油動機的油壓是不會減小的,主汽門不可能關(guān)閉,因此把控制高壓主汽門活動快慢的節(jié)流孔改為Φ0.8,重新進(jìn)行主汽門活動試驗,試驗結(jié)果正常。
2.2潤滑油、調(diào)節(jié)系統(tǒng)
在汽輪機組的調(diào)試工作中,汽輪機盤車均出現(xiàn)不同程度的損傷現(xiàn)象,這主要是由于盤車的轉(zhuǎn)動部位以及齒輪咬合的間隙沒有達(dá)到規(guī)定的要求。除此之外,機組在啟動試運行時,金屬雜物會對油質(zhì)造成一定程度的污染。基于上述的情況,在進(jìn)行盤車的安裝工作時,要注意重點檢查高壓機組各部位之間的間隙配合情況,同時,在高壓機組啟動試運行之后,要及時對其油質(zhì)進(jìn)行詳細(xì)的化驗,同時對盤車的外罩進(jìn)行檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題采取有效的措施,確保機組在運行過程中的安全狀況,避免機組隱患擴大化。
一般來說,汽輪機組的調(diào)節(jié)系統(tǒng)中同時存在低壓油和高壓油。對于低壓油來說,其各個部位的間隙密合極為重要,在機組的安裝過程中,要嚴(yán)格按照圖紙的要求進(jìn)行詳細(xì)的檢查。3號機組組隔膜閥上油壓沒有達(dá)到規(guī)定的數(shù)值,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),主要是由于滑閥復(fù)位不到位,油壓小,油量過大等原因。針對這種情況,加裝墊片后間隙配合合適,復(fù)位后油壓恢復(fù)正常。在高壓油中,其控制電磁閥的進(jìn)出油口處都安裝有節(jié)流孔塞,在油沖洗工作完成之后,要按照設(shè)計的圖紙認(rèn)真安裝。在汽輪機的試運過程中,6號機組經(jīng)過油沖洗工作之后,其抗燃油的流量和油壓都沒有達(dá)到規(guī)定的數(shù)值,導(dǎo)致機組的調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)試工作不能正常開展,經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)機組調(diào)節(jié)系統(tǒng)的節(jié)流孔與設(shè)計存在差異,經(jīng)調(diào)整之后,機組的調(diào)節(jié)系統(tǒng)試運工作正常開展。
3、輔助系統(tǒng)
3.1 循環(huán)水
對于高壓機組來說,由于其自身的容量較大,因此,在機組運行過程中所需的冷水量也較多。本廠主要采用附近的河水為工程的循環(huán)水源,在機組試運行時,機組循環(huán)水泵的流量和壓力都不能滿足設(shè)計的要求,造成汽輪機組滿負(fù)荷運行時,凝汽器循環(huán)水溫度差異大,冷卻能力弱。尤其進(jìn)入夏季的時候,河水溫度高,凝汽器的真空值不高,對于汽輪機的安全性和經(jīng)濟性存在較大的影響。通過對機組主系統(tǒng)的檢查發(fā)現(xiàn),機組的水泵口和凝汽器的入口存在一定比例的高度差,水阻力與工程的設(shè)計值差異較大。同時,工程的循環(huán)管道在安裝的過程中沒有預(yù)留增加水泵的位置,導(dǎo)致水流量和壓力不能得到有效的緩解,這是影響汽輪機正常生產(chǎn)的原因之一。
3.2 凝結(jié)水
一般來說,在機組凝結(jié)水系統(tǒng)中,普遍存在著循環(huán)管路噪音大、振動強烈等缺陷,甚至在機組運行過程中,還會出現(xiàn)因振動等原因造成電動門破損的現(xiàn)象。針對上述情況,通過重新對機組的流量進(jìn)行再設(shè)計,有效的減少了電廠機組凝結(jié)水系統(tǒng)中因噪音或者振動造成的機組損傷。
3.3 工業(yè)水
在機組的調(diào)試過程中,主要采用閉式水冷卻全部用戶的形式。通常,此類管道系統(tǒng)的整體構(gòu)造比較復(fù)雜,而管道的主要是由碳鋼材料構(gòu)成,因此,在機組的調(diào)試中,在啟動時汽輪機的濾網(wǎng)會出現(xiàn)堵塞的現(xiàn)象。本電廠在機組調(diào)試過程中,對于管道閉式水系統(tǒng)循環(huán)進(jìn)行了將近半個月的沖洗工作。在此過程中,由于管道采用的是斜平面式的過濾網(wǎng),工業(yè)水的支撐強度以及通流的面積相對較小,導(dǎo)致過濾網(wǎng)出現(xiàn)堵塞嚴(yán)重的狀況,甚至造成過濾網(wǎng)被沖破的現(xiàn)象,對工程的進(jìn)度產(chǎn)生了一定的影響,另外有閉式冷卻水系統(tǒng)因緩沖水箱低于回水母管問題如下:
a因緩沖水箱低于系統(tǒng)母管最高點導(dǎo)致無法監(jiān)視水位,系統(tǒng)補水是根據(jù)緩沖水箱水位反饋信號調(diào)整補水調(diào)門開度的,現(xiàn)在緩沖水箱一直處于高水位狀態(tài),所以系統(tǒng)無法自動補水;
b將系統(tǒng)手動補滿水充分排空后關(guān)閉補水閥和排空閥(此時系統(tǒng)壓力為0.15Mpa)啟動#2閉式冷卻水泵,出口壓力為0.30Mpa,運行約20分鐘泵出口壓力逐漸由0.3Mpa降至0.22Mpa(仍有下降趨勢)并且水泵本體發(fā)出氣蝕異響。重新開啟補水閥和排空閥后泵出口壓力逐漸恢復(fù)至0.28 Mpa,異響也隨之消除;
c將系統(tǒng)充分補水排空后不關(guān)閉補水閥和排空閥,讓系統(tǒng)一直處于滿水狀態(tài)(此時系統(tǒng)壓力0.30 Mpa),啟動#2閉式冷卻水泵,泵出口壓力為0.32Mpa,運行電流為42A(額定為84.5A)關(guān)閉補水閥和排空閥后停運#2閉式冷卻水泵,系統(tǒng)壓力為0.28Mpa;
d將系統(tǒng)充分補水排空后不關(guān)閉補水閥和排空閥(此時系統(tǒng)壓力0.30 Mpa),啟動#2閉式冷卻水泵,出口壓力為0.32Mpa,運行電流41A,再啟動#3閉式冷卻水泵,瞬間系統(tǒng)壓力為0.6Mpa,因系統(tǒng)超壓緊急停泵(#3、#6機發(fā)電機空冷器全部投入冷卻水狀態(tài));
根據(jù)上述情況得出如下結(jié)論:
a當(dāng)系統(tǒng)介質(zhì)損耗到一定程度需補充時無法正常監(jiān)視和及時的自動補充水源;
b因緩沖水箱標(biāo)高不夠,不能起到緩沖和儲存介質(zhì)的作用,系統(tǒng)無法正常排空,在水泵長時間運行后系統(tǒng)介質(zhì)無法得到及時補充,空氣不能排盡,容易導(dǎo)致泵體發(fā)生氣蝕;
c如果采用邊補水邊排空的方法非但不能將系統(tǒng)空氣排盡,而且會導(dǎo)致在同時啟動兩臺閉式冷卻水泵時(設(shè)計為兩用一備),因泵入口壓力過高而使系統(tǒng)超壓,只能將緩沖水箱抬高以解決根本問題,后將緩沖水箱抬高兩米,問題解決。
4、緊急停機
通常,機組在運行過程中,出現(xiàn)下列情況之一的,要及時采取停機措施:機組在動態(tài)運行中,主蒸汽管道發(fā)生意外破裂;當(dāng)汽輪機的轉(zhuǎn)速上升到危急遮斷器應(yīng)當(dāng)自動采取動作時出現(xiàn)靜止不動的現(xiàn)象時;機組出現(xiàn)異常,在運行中產(chǎn)生強烈的振動;能夠明顯聽到機組設(shè)置中因為摩擦等外力產(chǎn)生的金屬響聲或者水沖擊等雜音;機組軸封內(nèi)發(fā)生明顯的火花異常;機組內(nèi)部的軸承發(fā)生冒煙或者斷油的情況,導(dǎo)致軸承出油的溫度上升至75℃或者以上;在檢測設(shè)備運行時,發(fā)現(xiàn)軸承油壓異常下降到0.08Mpa以下,啟動事故油泵無效;機組的發(fā)電機發(fā)生冒煙或者爆炸的情況。
5、結(jié)束語
科學(xué)技術(shù)的發(fā)展對汽輪機技術(shù)的應(yīng)用起到一定的促進(jìn)作用,針對汽輪機組原有的裝置的實際運行情況進(jìn)行調(diào)試,對于我國電能的發(fā)展前景具有重要的意義。電力行業(yè)作為國家經(jīng)濟建設(shè)的先行者,其發(fā)展速度十分迅速。目前,高壓機組憑借其自身環(huán)保節(jié)能的特點,已經(jīng)完成了國產(chǎn)化,并在汽輪機的建設(shè)中占據(jù)了重要的地位。通過高壓機組調(diào)試過程中遇到的問題進(jìn)行重點分析,總結(jié)出切實有效的改進(jìn)措施,為進(jìn)一步促進(jìn)我國電力技術(shù)的迅速發(fā)展,推動社會的進(jìn)步有重要的作用。
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