鍋爐水處理技術(shù)論文
采用合適的鍋爐水處理技術(shù),是有效保證水質(zhì)及鍋爐的平穩(wěn)運(yùn)行的重要途徑。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理了鍋爐水處理技術(shù)論文,有興趣的親可以來閱讀一下!
鍋爐水處理技術(shù)論文篇一
淺談新型鍋爐水處理技術(shù)
摘要:如何保證工業(yè)鍋爐的平穩(wěn)高效運(yùn)行一直是企業(yè)日常生產(chǎn)的目標(biāo),采用合適的鍋爐水處理技術(shù),是有效保證水質(zhì)及鍋爐的平穩(wěn)運(yùn)行的重要途徑。而傳統(tǒng)的鍋爐水處理技術(shù),均存在一定的弊端,且安全環(huán)保性較差,水資源浪費(fèi)嚴(yán)重,無法實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)。本文重點(diǎn)討論新型鍋爐水處理技術(shù)與傳統(tǒng)鍋爐水處理技術(shù)的原理對比、新技術(shù)的性能及案例介紹。
[關(guān)鍵詞]新型鍋爐水處理技術(shù);全有機(jī)技術(shù);安全環(huán)保、節(jié)能減排
中圖分類號(hào):TE08文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A
工業(yè)鍋爐、工藝爐等熱力系統(tǒng)是工業(yè)系統(tǒng)的心臟,高效運(yùn)行是企業(yè)不斷創(chuàng)造更大效益的有效途徑,而目前這些系統(tǒng)普遍存在資源和能量的巨大浪費(fèi)問題。如:鍋爐設(shè)備和管線的腐蝕、結(jié)垢問題,鍋爐低濃縮倍數(shù)運(yùn)行導(dǎo)致的熱量損耗問題等。因此重要的采用先進(jìn)的技術(shù)代替常規(guī)的處理方法,即采用新型的處理方法,達(dá)到穩(wěn)定控制給水、爐水和蒸汽品質(zhì)的目的,同時(shí)又能提高濃縮倍數(shù),降低排污,節(jié)約能量的浪費(fèi),安全環(huán)保。
1.國內(nèi)外水鍋爐水處理現(xiàn)狀介紹
1.1國內(nèi)處理現(xiàn)狀
?、賞h調(diào)節(jié):使用NH3・H2O,但NH3/CO2分配系數(shù)在水和汽相中相差很大,易導(dǎo)致局部濃縮,導(dǎo)致Cu、Zn絡(luò)合腐蝕;氣味大;操作環(huán)境惡劣,會(huì)對操作人員的建康造成危害;操作存在安全隱患。
②除氧:使用聯(lián)胺、亞硫酸鈉、乙醛肟,有毒,有刺激性氣味,部分企業(yè)已不再使用。
③汽相緩蝕:未使用,蒸汽及凝結(jié)水系統(tǒng)存在腐蝕問題。
?、苠佀幚恚褐械蛪菏褂昧姿徕c處理,高壓使用磷酸鈉和磷酸氫二鈉處理。不利于鍋爐濃縮(一般K在10-20倍),PO43-沒有(閾值)效應(yīng),是成垢離子,無防腐功能,對鍋水的pH緩沖能力有限,生成的鹽類,易因夾帶進(jìn)入蒸汽系統(tǒng),惡化蒸汽品質(zhì),導(dǎo)致汽輪機(jī)效率下降,停爐頻繁,存在嚴(yán)重安全隱患。
1.2國外處理現(xiàn)狀
①ph調(diào)節(jié):液體有機(jī)胺調(diào)節(jié),pH控制穩(wěn)定,自動(dòng)化操作,不揮發(fā),使用安全方便,無毒,使用量低。
②除氧:改性酰類化合物,無毒,無味,除氧快,效率高。
?、燮嗑徫g:使用汽相緩蝕成膜化合物,在金屬表面生成抗蝕保護(hù)膜。
?、苠佀幚恚褐械蛪菏褂脽o磷處理技術(shù),高壓使用聚合物平衡處理技術(shù)。可以在更高的濃縮倍數(shù)(K可達(dá)20-50倍)下運(yùn)行, 抑制鍋內(nèi)垢和沉積物,對鍋爐金屬有鈍化效果,有效消除泡沫,減少爐水氣沫夾帶,提升蒸汽品質(zhì),對硅有良好的增溶性能。鍋爐運(yùn)行周期延長3-5倍。
2.傳統(tǒng)鍋爐水處理技術(shù)
目前,國內(nèi)大多采用氨水調(diào)節(jié)鍋爐給水ph、聯(lián)胺進(jìn)行化學(xué)除氧及磷酸三鈉來進(jìn)行爐水結(jié)垢腐蝕的控制,但這些工藝均存在一定的弊端。
氨水調(diào)節(jié)pH是從氨水的化學(xué)性質(zhì)及在給水中的溶解度角度考慮的,而加聯(lián)胺主要是清除給水的溶解氧。其機(jī)理分別是:
NH3+H2O-->NH4++OH-
但從下面氨在水中的pH隨溫度變化的曲線圖可以看出,其受溫度的影響很大,實(shí)際應(yīng)用中,
通常除氧器出口與加氨后的除鹽水相比pH相差很大,且主要以偏低為主。另外氨水的控制環(huán)境惡劣,對員工人身傷害極大。目前,聯(lián)胺因有毒,其作為除氧劑已基本被限制使用,其它除氧劑一方面效果較差,另一方面無良好的鈍化效果,無法從根本上抑制腐蝕的產(chǎn)生。因此,常規(guī)方法不能解決各等級(jí)壓力鍋爐面臨的腐蝕問題。
常規(guī)磷酸鹽一般包括:磷酸三鈉、磷酸氫二鈉或磷酸二氫鈉,高壓鍋爐一般使用兩種或三種進(jìn)行組合處理。其機(jī)理是:
但自上世紀(jì)80年代以后,國內(nèi)的水處理工藝有了很大進(jìn)步,給水中的硬度離子(鈣、鎂)已基本為0,電導(dǎo)率可以控制在5µs/cm以內(nèi),高壓鍋爐給水甚至可以控制在0.3µs/cm以內(nèi)。因此加入磷酸鈉的作用從原來的除去硬度轉(zhuǎn)變?yōu)檎{(diào)節(jié)pH,磷酸鹽加入量開始降低至2~6ppm,但高溫狀態(tài)下其溶解度很小,且極易產(chǎn)生“暫時(shí)消失”現(xiàn)象。加入量太少,無法起到調(diào)節(jié)pH的效果,爐水腐蝕傾向增加,低pH時(shí)水中的硅極易產(chǎn)生夾帶現(xiàn)象;加入量太大,容易產(chǎn)生苛性物質(zhì)(氫氧化鈉)濃縮。反應(yīng)式如下:
故爐水常維持一定的堿度,同時(shí)控制好鈉與磷酸根的比值,一般按下頁圖控制:Na:PO4=2.5~2.8,控制難度很大,且爐水pH偏低,抗波動(dòng)能力弱。
其它還包括:
PO43-對水垢的抑制沒有低劑量(閾值)效應(yīng),故對水垢沒有抑制效果,只能生成Ca10(OH)2(PO4)6水渣,且是按化學(xué)計(jì)量形成的,排污量大,否則爐內(nèi)難免有磷酸鹽的過飽和沉積,增加夾帶的趨勢;
PO43-本身是成垢基團(tuán),在高溫高壓下無法對鍋爐提供有效的鈍化防護(hù),因化合的磷酸鐵鹽是其與腐蝕性離子Fe3+形成的;
生成的鹽類,易因夾帶進(jìn)入蒸汽系統(tǒng)中,導(dǎo)致蒸汽系統(tǒng)汽輪機(jī)的結(jié)垢和管線的腐蝕。表現(xiàn)為蒸汽系統(tǒng)中Na+、SiO2等含量偏高。
對給水帶入的Fe3+和SiO2沒有分散效果,易導(dǎo)致局部沉積,產(chǎn)生電化學(xué)腐蝕。
PO43-對鍋水的pH緩沖能力有限,且在鍋爐負(fù)荷發(fā)生變化時(shí)易出現(xiàn)磷酸鹽的“暫時(shí)消失”,導(dǎo)致磷酸鈉加入過量;
生成的鹽類,易因夾帶進(jìn)入蒸汽系統(tǒng)中,導(dǎo)致蒸汽系統(tǒng)汽輪機(jī)的結(jié)垢和管線的腐蝕。表現(xiàn)為蒸汽系統(tǒng)中Na+、SiO2等含量偏高。
磷酸鹽垢曾在一些鍋爐系統(tǒng)的汽輪機(jī)葉片和透平上反映的比較突出,表明蒸汽中有磷酸鹽垢夾帶進(jìn)入汽輪機(jī)系統(tǒng)。日積月累,對汽輪機(jī)長期安全、穩(wěn)定運(yùn)行造成嚴(yán)重后果。
因此磷酸鹽的使用,無法進(jìn)一步降低鍋爐的排污,只會(huì)增加能量的消耗,從長遠(yuǎn)來看,會(huì)對裝置的長周期運(yùn)行產(chǎn)生影響,無法滿足潛力巨大的鍋爐水節(jié)能減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
3.新型鍋爐水處理技術(shù)介紹
3.1新型鍋爐水產(chǎn)品介紹
鍋爐給水緩蝕技術(shù)(鍋爐給水pH調(diào)節(jié)、除氧、蒸汽緩蝕協(xié)同處理)和鍋爐水處理技術(shù)。
3.1.1鍋爐給水緩蝕技術(shù)
為了解決常規(guī)產(chǎn)品處理的不足,使用多功能緩蝕技術(shù)處理給水、爐水和蒸汽系統(tǒng)的腐蝕問題,這是一種特殊復(fù)合有機(jī)產(chǎn)品,能將給水pH穩(wěn)定控制在8.8~9.3之間,實(shí)際pH至10.0也不會(huì)產(chǎn)生像氨的局部富集情況,防止酸性水質(zhì)對系統(tǒng)產(chǎn)生的影響,給水中的溶解氧降至國標(biāo)規(guī)定的范圍,免受氧的腐蝕,提供對鍋爐給水系統(tǒng)、鍋爐水系統(tǒng)和蒸汽凝結(jié)水系統(tǒng)的全面保護(hù)。產(chǎn)品通過發(fā)生下列反應(yīng)起作用:
(與水分子締合,提高pH)
(中和酸根離子)
(反應(yīng)殘余的氧)
(將腐蝕產(chǎn)物氧化鐵紅鈍化成磁性四氧化三鐵保護(hù)膜,起防腐蝕功能)
其中的長鏈化合物還會(huì)在金屬基體表面生成單分子保護(hù)膜。防止O2、CO2和腐蝕產(chǎn)物對基體金屬的侵蝕,從而防止管線和汽輪機(jī)腐蝕現(xiàn)象發(fā)生。在高溫高壓下最終產(chǎn)物不含有機(jī)酸,只有水、痕量氮?dú)夂蛪A性物質(zhì),不會(huì)對蒸汽品質(zhì)產(chǎn)生負(fù)面影響。
根據(jù)蒸汽和凝結(jié)水系統(tǒng)的溫度和壓力,該產(chǎn)品能提供蒸汽/液體(V/L)的平衡擴(kuò)散比和pH中和作用。從冷凝液開始到在蒸汽發(fā)生系統(tǒng)循環(huán)后最終冷凝,低V/L比和高V/L比時(shí)胺的結(jié)合都會(huì)提供對碳酸的保護(hù)??梢赃m用的蒸汽壓力達(dá)17MPa,溫度達(dá)593℃。
鍋爐給水緩蝕技術(shù)的功能及優(yōu)點(diǎn)
產(chǎn)品可以提高給水、蒸汽和凝汽器系統(tǒng)pH,保護(hù)汽輪機(jī)免受腐蝕;
具除氧功能,中和熱力除氧后剩余的氧,降低氧腐蝕,保障汽輪機(jī)安全運(yùn)行;
是高效的凝結(jié)水緩蝕劑,有助于控制凝汽器系統(tǒng)中由CO2引起的腐蝕問題;減少回流凝結(jié)水中因金屬腐蝕產(chǎn)物的影響導(dǎo)致的爐管損害問題;
具鈍化效果,防止除氧后,剩余氧對金屬的二次腐蝕;
使用不受溫度和劑量范圍小幅波動(dòng)的影響;
有助于保持鍋爐內(nèi)部、蒸汽和凝結(jié)水系統(tǒng)清潔,減少鐵和銅的夾帶對蒸汽系統(tǒng)和汽機(jī)的影響;降低凝汽器系統(tǒng)的維護(hù)費(fèi)用;
無閃點(diǎn),不會(huì)產(chǎn)生像聯(lián)胺那樣毒性(致癌)問題;
液體型產(chǎn)品,使用、操作安全方便、無毒。
3.1.2鍋爐爐水處理技術(shù)
鍋爐爐水處理技術(shù)通過發(fā)生以下反應(yīng),螯合、分散無機(jī)或金屬沉積物,防止結(jié)垢,防止鐵、銅等在爐管局總沉積導(dǎo)致的電位腐蝕,同時(shí)穩(wěn)定鍋水pH,減少管線、閥門腐蝕問題的產(chǎn)生:
通過與鐵、銅、硅等發(fā)生下列反應(yīng),螯合、分散鍋水中的硬垢,防止結(jié)垢:
沉積物或粘泥按上述反應(yīng)形成后,被有機(jī)聚合物螯合、并分散、調(diào)節(jié)成沒有粘性,可自由流動(dòng)的形式,能很容易通過鍋爐連續(xù)排出。鐵和銅的氧化物也會(huì)被調(diào)節(jié)成沒有粘性,自由流動(dòng)的形式,不會(huì)在鍋爐的表面生成硬的沉積垢,防止局部電位腐蝕,有機(jī)聚合物通過在金屬表面形成鈍化層,也會(huì)提供腐蝕保護(hù)。
其它功能包括:
提高鍋水的臨界含鹽量,降低排污率,節(jié)約能源。
防止局部電位腐蝕,通過在金屬表面形成鈍化層,也會(huì)提供腐蝕保護(hù)。
對硅有良好的增溶性能,通過穩(wěn)定鍋爐水的pH,提高至10.0,防止硅的夾帶現(xiàn)象,減少聚合硅的產(chǎn)生;
對鐵有良好的分散性能,控制鐵沉積物的產(chǎn)生,防止電位腐蝕;
保持鍋爐內(nèi)部清潔,提高傳熱效率,對鍋爐金屬有鈍化效果;
有效消除泡沫,減少爐水氣沫夾帶現(xiàn)象,對汽機(jī)無影響,進(jìn)而提升蒸汽的品質(zhì);
液體型產(chǎn)品,無毒、無刺激,使用、操作安全、方便。
3.2新型鍋爐水技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益
新型產(chǎn)品的投加,具有如下經(jīng)濟(jì)效益:
節(jié)能減排的直接經(jīng)濟(jì)效益,產(chǎn)品效益比(投入/產(chǎn)出)一般能達(dá)到1.3~1.5;
降低閥門及管線的腐蝕,由此節(jié)省的勞動(dòng)力和維護(hù)費(fèi)用;
延長設(shè)備運(yùn)行時(shí)間,節(jié)省的年停車維護(hù)費(fèi)用、設(shè)備更換和維護(hù)費(fèi)用及停工效益損失;
4.新型鍋爐水處理技術(shù)應(yīng)用案例介紹
目前,新型鍋爐水處理技術(shù)已在石油、石化、電力、鋼鐵等多家企業(yè)得到成功應(yīng)用。現(xiàn)以某石化單位為例,進(jìn)行案例介紹。
4.1 概述
某事業(yè)部催化裂化裝置有余熱爐、外取熱、內(nèi)取熱、油漿和二中蒸汽發(fā)生器5個(gè)汽包,運(yùn)行壓力為3.6-3.9MPa,總產(chǎn)氣量為120t/h左右。鍋爐水采用常規(guī)的氨水和磷酸鹽的處理方式,但給水、爐水及蒸汽指標(biāo)均控制不穩(wěn),系統(tǒng)排污量大,為了提高鍋爐水技術(shù)水平,改善現(xiàn)有水質(zhì)數(shù)據(jù)并實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目的,該事業(yè)部于2010年開始使用新型鍋爐水處理技術(shù)。
4.2應(yīng)用效果
測試項(xiàng)目 應(yīng)用前 應(yīng)用后
平均值 合格率 平均值 合格率
鍋爐給水 ph 9.54 70.6% 9.0 100%
溶解氧,ug/L 22 82% 7 100%
爐水(外取熱) ph 9.90 96.8% 10.2 100%
電導(dǎo)率,us/cm 46.2 214
排污率,% 3.92 0.51
飽和蒸汽(外取熱) ph 8.43 8.99 100%
鈉,ug/L 11.4 83.9% 7.3 100%
硅,ug/L 7.0 100% 3.5 100%
凝結(jié)水 ph 8.26 9.16
鐵,ug/L 128.5 22.6
4.3經(jīng)濟(jì)效益核算
使用新型鍋爐水處理技術(shù)后,裝置蒸汽、爐水各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)得到穩(wěn)定控制,合格率大幅提高;汽包排污率降低,濃縮倍數(shù)增加。以下僅以排污率的降低,計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益。
按給水量120t/h計(jì),排污率降低3.3%。效益計(jì)算方法如下:
A.節(jié)能增效收益
減少排污節(jié)省的能量以標(biāo)油計(jì)算(噸/h),如下式:
W=D×B(i´-ib)/Q
式中:
D:鍋爐給水量,120t/h
B:下降排污率,3.3%
i´:排污水初始熱值,3.8MPa240℃飽和爐水熱值,kj/kg(查表得1037.56kj/kg)
ib:排污水溫為0.12Mpa,40℃時(shí)的熱值,kj/kg(查表得167.64kj/kg)
Q:以標(biāo)油低位發(fā)熱量計(jì),41828kj/kg
代入上式得:W=120×3.3%×(1037-167)/41828=0.0824噸標(biāo)油/h,全年運(yùn)行8000小時(shí)計(jì),可節(jié)省標(biāo)油:0.0824×8000=659.2噸/年,以每噸標(biāo)油2339元計(jì),全年可節(jié)省標(biāo)油費(fèi)用659×2339/10000=154.2萬元/年。
B.節(jié)省除鹽水經(jīng)濟(jì)效益
按給水量120t/年,年運(yùn)行8000h,除鹽水價(jià)格11.7元/噸計(jì)算:
120×3.3%×8000×11.7=37.1萬/年
C.技術(shù)成本為:130萬元/年
年創(chuàng)造效益為:A+B-C=154.2+37.1-130=61.3萬元/年;投入產(chǎn)出比為1.47。
使用新技術(shù)處理后,延長了設(shè)備運(yùn)行時(shí)間,定排基本不排,連排量大大減少,從而降低了閥門及管線的腐蝕,節(jié)省了勞動(dòng)力和維護(hù)費(fèi)用(此處費(fèi)用未計(jì)),可以看出,使用新技術(shù)處理方案,實(shí)現(xiàn)了良好的獲得了投資回報(bào)。
4.4應(yīng)用結(jié)論
1、鍋爐水處理劑使用后,裝置鍋爐系統(tǒng)保持了良好的安全、平穩(wěn)運(yùn)行狀態(tài)。
2、鍋爐給水PH值合格率由加藥前的70.6%上升至近100%,合格率得到極大提高,且給水PH值平均在9.0左右,在控制腐蝕的合適范圍內(nèi),且給水溶解氧由加藥前22ppb降低至7ppb,氧腐蝕問題得到有效抑制。
3、蒸汽及凝結(jié)水PH均有了一定提高,與此同時(shí),蒸汽及凝結(jié)水鐵含量較氨水處理階段相比,分別由此前的26.4ppb、128.5ppb下降至加藥后期的4.3ppb、22.6ppb,均有了明顯的下降,水汽系統(tǒng)的腐蝕得到了很好控制。
4、鍋爐爐水PH得到了穩(wěn)定的控制,并符合國家標(biāo)準(zhǔn)和石化標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
5、使用后,在鍋爐綜合排污率下降的同時(shí),蒸汽品質(zhì)鈉、硅含量較磷酸三鈉處理階段進(jìn)一步下降,從而消除了鍋水濃縮夾帶對蒸汽品質(zhì)的嚴(yán)重影響。
6、鍋爐的平穩(wěn)運(yùn)行為提高鍋爐的濃縮倍數(shù),降低排污提供了條件,從而有助鍋爐系統(tǒng)在節(jié)能、降耗的狀態(tài)下運(yùn)行,為企業(yè)創(chuàng)造效益。從最終性效益分析數(shù)據(jù)可以得出,年創(chuàng)造效益在60萬元以上。
參考文獻(xiàn)
【1】周本省 工業(yè)水處理技術(shù) 化學(xué)工業(yè)出版社,2003
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